迅尔仪表|隔离栅的接线问题导致气体涡轮流量计故障案例分享
4-20mA作为流量计的主要输出方式之一,容易受到干扰导致仪表计量显示波动。常用的改善措施是采用屏蔽层、接地、隔离栅等。但是这些改善措施,对现场仪表人员经验有着较高的要求,一旦安装出现问题,不但不能起到抗干扰作用,反而会进一步引发其他问题。
今天给大家分享的案例,就是因为隔离栅接线问题导致的气体涡轮流量计显示故障案例。
客户为某燃烧设备有限公司,在工艺中起到的作用是对燃气用量进行计量。客户反馈现场接三线制电流,仪表电流输出与上位对不上,始终差10方。现场测试发现,现场仪表显示没有问题,显示的电流也没有问题,触摸屏上设置的上限也一致,就是流量对不上。
把现场的线拆掉,在表跟前测量正常,接线后测试回路电流衰减0.4mA,现场之前测量方式发现有问题,因此始终测不准确。
询问现场后发现现场接有隔离栅,为了验证是否是隔离栅的问题,在未进隔离栅之前测量正常,在进了隔离栅之后,电流衰减0.4mA。
因此,判断是隔离栅有问题或者接法有问题,其他按两线制的温度和压力都没有问题。下一步替换隔离栅,发现还是相同的问题,经问隔离栅厂家,说没有碰到此类的情况。经询问,隔离栅本身带不带24V馈电,经确定,1端子是负,2端子是信号,3端子是24V正。现场接线接的1号和2号端子。
如下图:
在这样的接线方式下,电流衰减0.4mA,后知道隔离栅本身带馈电,决定用隔离栅的馈电给仪表。如下图:
经测验发现,以隔离栅馈电的话,电流就正常了。
现场出现此问题的原因分析:
1、现场人员测电流不准。
2、现场用的三线制电流,但没有了解清楚隔离栅的接线方式。
总结:现场仪表用的是三线制电流,接隔离栅的1号和2号端子,而1号又是公共负,怀疑在隔离栅内部电路被分流,导致电流衰减。